张新尚是QY千亿球友体育子公司单梁六班的一名焊工。
15 年前,他走进QY球友会,从一个焊工“萌新”一路成长为能独当一面的“焊匠”,身上留下了QY球友会人独有的“烙印”。
15 年后,他开始走出QY球友会,用精湛的技术赢得了一片掌声,也让QY球友会走进了更多人的心中。
他不善言辞,却用实际行动告诉我们:逆风的方向更适合飞翔。
张新尚在生产车间
去年12月份,公司接到一个高精度自动化起重机项目订单,要求年前交付。
按照正常生产节奏和流程,这属于再正常不过的一个普通订单。可接到派工单后,张新尚发现远没有想的那么简单:产品属于非标产品,尺寸和结构都与以往不一样,首次制作,没有经验可借鉴。
非标产品的生产周期远高于标准化产品,为了能保证按时交付,按照图纸要求,张新尚提出将产品分段同时加工的方案,以节省时间。
在生产班组的通力合作下,一周时间便完成了下料、焊接、扣盖板等五道工序,有条不紊的生产节奏让张新尚紧绷的神经有些许缓解,但随即又焦灼起来。
问题出在汇装工序:螺栓孔错位,导入轨道高低不平,无法汇装。这对于误差要求在2mm内的高精度订单,是一项不可能的挑战。
张新尚心急如焚,立刻协调技术、工艺、质量一起商讨解决方案,经过多轮激烈商讨,最终确定采用局部加工的方法:用镗铣工艺解决错位和不平问题。
为了按时完成任务,张新尚带领班组同事加班加点的赶制产品,连续好几天都忙至深夜。此时临近年关,公司即将放假,大家心里都有些躁动。为了能让同事更加专注,张新尚每天早早来到车间,将生产前的物料吊装到位,以保证同事们一上班就能开工。
腊月二十六,是产品收尾的最后一天,在最紧要的关头,张新尚却接到了厂区停电的通知。
这让本就艰难的情况雪上加霜,但张新尚没有丝毫退缩,也没有丝毫迟疑,而是果断地迎难而上。他立刻通知班组同事,协调叉车替代天车吊运,无法吊运的小部件就用人力搬运。为了保证精度,需要装配的关键零部件,他会一一再进行自检。关键尺寸的汇装,他将汇装后数据参数与图纸对比,哪怕相差分毫,也会重新修整,以便确保尺寸的精准,甚至还不断的提醒质检员,一定要严格检验和管控。
就这样,从清晨到夜晚,张新尚和班组同事几乎没有停歇,一点一点的将所有问题全部处理完毕后,才放心的回去。
张新尚在审阅派工单
在参与一个出口马来西亚门机项目过程中,面对工期紧,任务重,仅仅20天生产周期的挑战,张新尚再次顶住了压力,高质量完成了产品制作。
仔细审图纸之后,张新尚了解到订单为42m长的龙门花架及承轨梁制作,此时他面临三个难题:一是主梁接头钻孔直径过大,没有加工设备。二是主梁的矩形管斜切工序工装无法一次成型,满足不了工艺要求。三是首次承接承轨梁的制作,毫无经验。
没有加工工装,张新尚就积极协调其他子公司的工装。矩形管没有一次斜切成型设备,就借调其他子公司的加工机床。设备到位后,张新尚不离左右,时刻关注着加工进度和加工精度,以确保产品品质。
承轨梁最大的难题是避免出现啃轨、噪音大的现象,张新尚就与同事一遍又一遍的探讨,不断的钻研图纸和加工工艺,日夜守着它,为了确保承轨梁道轨面的加工精度,无论白天还是黑夜,他都会准时去“监工”,不断的与加工师傅探讨最优的加工工艺方法,以保证承轨梁满足工况要求。
当主梁支腿进行到刷漆工序时,客户突然提出汇装要求。但产品超过了35t,没法在生产工序进行,此时主梁支腿已经进行刷漆工序,也不能吊运车间汇装。
张新尚第一时间下达了技术变更通知单,丰富的生产经验此时也派上了用场,他很快提出连接法兰试装法,即通过用连接法兰分别在主梁和支腿处试装,来判定两个大部件是否合适,既满足了客户的要求,也解决了支腿部件无法吊运的难题。
张新尚进行焊接工作
日常工作中,张新尚刻苦钻研,勇于创新,结合车间实际生产情况,先后提出汇装端梁工装、汇法兰工装、U型爬梯折弯工装,大大提升了工作效率,提升了产品质量。
工作之余,张新尚还特别注重学习提升,利用闲暇时间学完多门“网课”,先后考取了“高级焊工证”“中国船级社焊工”等证书。2022年底,在长垣市人民政府举办的“长垣市第一届职业技能大赛”中,张新尚代表QY球友会参赛,勇夺焊工项目第一名,被授予了“长垣市技术能手”称号。